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杭鋼高線公司“三精”管理推動降本增效
[ 來自:深圳市薈俊五金有限公司 時間:2009.07.29 ]杭鋼高線公司“三精”管理推動降本增效
精細管理、精益操作、精確控制,“三精”管理已成為高線公司降本增效、開源節(jié)流的“亮點”。今年上半年,在停產(chǎn)檢修次數(shù)增加,月產(chǎn)量達不到滿負荷的情況下,仍完成了杭鋼集團公司下達的目標考核。
以變應(yīng)變向“精細管理”要效益
集團公司提出“以變應(yīng)變”組織生產(chǎn),以市場銷售成本確定生產(chǎn)計劃,高線公司針對月度生產(chǎn)計劃滿足不了實際產(chǎn)能的情況,集中時段組織生產(chǎn)、集中時段停產(chǎn)檢修。在生產(chǎn)組織中抓好穩(wěn)定和提高產(chǎn)品實物質(zhì)量,千方百計滿足重點贏利產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃,努力控制各類消耗、降低噸鋼生產(chǎn)成本;不斷優(yōu)化每月、每天和每班的生產(chǎn)組織環(huán)節(jié)。1-6月,在有組織停產(chǎn)累計達48.5天的情況下,生產(chǎn)各種規(guī)格線材25.39萬噸,軋機有效作業(yè)率90.62%,比去年同期又有新的提高。
為降低噸鋼能耗,組織做好鋼坯熱裝熱送工作;加強對工藝件的消耗管理,充分計算安排好換輥換品種節(jié)點,降低軋輥(輥環(huán))與工藝件的消耗。對加熱爐進行遠紅外涂料的噴涂改進,更換爐內(nèi)部分燒嘴,控制加熱爐的各段溫度,實現(xiàn)了節(jié)能最大化。1-6月,鋼耗1023.43kg/t,比去年同期下降2kg/t,降成本超過152萬元;消耗滾動導(dǎo)衛(wèi)1166只,比消耗指標下降531只,節(jié)約成本9.6萬元,各類工藝件消耗為7.26元/噸,低于考核值。
提高質(zhì)量向“精益操作”要效益
“不追求沒有質(zhì)量的成本,也不追求沒有成本的質(zhì)量”,這一直是高線公司堅持的理念。在質(zhì)量管理上,進一步完善質(zhì)量考核體系,將質(zhì)量與成本捆綁在一起考核,指標考核與業(yè)績考核相結(jié)合,相互激勵、相互制約。以“用戶滿意”作為產(chǎn)品質(zhì)量的標準,嚴格按“C”級精度組織生產(chǎn),堅持“精益操作、精心維護”,不斷強化產(chǎn)品過程控制和工藝執(zhí)行紀律檢查,明確各崗位汽車用鋼生產(chǎn)要求,落實整改。1-6月,共生產(chǎn)各種汽車用鋼1.4萬噸。積極開展新產(chǎn)品軋制,共軋制新鋼種9個,產(chǎn)量1.8萬噸。
彈簧鋼是今年集團公司品牌推進的重點鋼種之一,針對用戶反映的易產(chǎn)生脆斷問題,高線公司在集團公司的支持下,對部分規(guī)格彈簧鋼硬度偏高、面縮偏低問題開展技術(shù)攻關(guān),調(diào)整工藝,跟蹤試驗,對比分析。做好標牌更換,改進打包技術(shù),進行閉環(huán)管理。通過建立彈簧鋼重點用戶聯(lián)系制度和用戶檔案,定期或不定期的電話聯(lián)系和上門走訪,了解用戶使用情況,持續(xù)改進彈簧鋼的產(chǎn)品性能。
軋制大規(guī)格易拉絲是提高產(chǎn)品質(zhì)量的瓶頸,高線公司制定了管理辦法,成立項目管理小組,在以往防治工作基礎(chǔ)上,研究易拉絲鋼種的化學成分,總結(jié)好每一輪的生產(chǎn)情況并分析螺母材質(zhì)常溫與高溫的硬度關(guān)系,以及各材質(zhì)高溫硬度情況,尋找合適的結(jié)合點。由于堅持“精益操作”,改進操作,1-6月,產(chǎn)品合格率99.80%,耳子缺陷減少至零,尺寸超差缺陷減少65.75%,集卷不齊減少69.39%,易切削鋼產(chǎn)量明顯增加,共1.97萬噸,比去年同期增加31.21%,易切削鋼性能一次合格率為98.64%,比去年同期提高0.94個百分點。
穩(wěn)定順行向“精確控制”要效益
設(shè)備穩(wěn)定是生產(chǎn)高效的基礎(chǔ)與保證。在設(shè)備管理上,高線公司落實“精確控制”,重點抓好“三定點檢”,規(guī)范各級點檢制度,強化設(shè)備運行過程中的動態(tài)管理,完善各項設(shè)備動態(tài)運行記錄,強化“以檢定修”,精心對設(shè)備進行定修維護,確保生產(chǎn)線保持良好的運行狀態(tài)。今年以來,及時根據(jù)生產(chǎn)計劃,統(tǒng)籌安排,妥善平衡,銜接好設(shè)備運行與檢修維護的關(guān)系,協(xié)調(diào)好檢修力量。結(jié)合設(shè)備精細化管理需要,針對生產(chǎn)過程中的一些操作不當、違章操作、隨意維護的不良行為,制定《生產(chǎn)線設(shè)備操作不當、隨意維護的典型行為和考核標準》,規(guī)范各生產(chǎn)工段、車間、作業(yè)區(qū)的日常作業(yè)行為,減少設(shè)備的人為故障和損失,確保設(shè)備長期穩(wěn)定運行。據(jù)統(tǒng)計,1-6月,設(shè)備平均故障停機率為12.47‰。
為進一步降低設(shè)備維修成本,有效利用好存放在現(xiàn)場的維修備件,減少新備件的申報和領(lǐng)用,減少各種機物料的消耗,高線公司制訂了《物資采購、申領(lǐng)管理制度》和《機旁備件管理制度》,從源頭上控制了各種維修費用的消耗。積極利用新技術(shù)節(jié)約用水,對高壓水除鱗的杭水系統(tǒng)進行改進,以往用杭水每月都在5000噸左右,目前杭水用量已降至3000噸/月左右,每月可節(jié)約成本7000元;對部分軋機實行空過,降低電耗,對生產(chǎn)線所有照明、長明燈都更換節(jié)能燈;積極開展設(shè)備修舊利廢工作,對吐絲機進行修復(fù)調(diào)整,降低維修成本;堅持不懈地治理跑冒滴漏,切實降低液壓油的消耗,比上年同期減少700公斤。對浴室、食堂的所有水龍頭安裝了節(jié)水器,控制水流量;對食堂浴室蒸汽包進行改進,進一步降低了能耗。
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